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齿轮噪音降下来了,疑惑出来了!

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发表于 2011-6-17 20:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

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用户反映我厂一款分动箱的噪音比W厂的同类产品大。在试验台上,果然W厂产品噪音小,传动很轻松。我厂的噪音比W厂的高10分贝。拆检结论:所有齿轮公法线均比我厂的小0.2左右。(说明,几年前,W厂生产这款分动箱的图纸是从我厂搞去的)
  我们把齿轮公法线减小0.2,与W厂的一样。挑出二套合格件:1.检查齿形齿向,按标准合格;2.齿轮、轴摆差,齿轴装上后再检查,均在0.08之内。。装配后,噪音立即降下来了,降了十几分贝,在试验台上,轻松而欢快。
   齿轮图纸参数如下(举例一对):Z1=56,
Z2=37
mn=3.5α=20°β=16°X1=X2=0

w1=70.24-0.17 -0.225 (K=7)w2=48.53-0.17 -0.225(K=5)
中心距a=169.31
   应该说这对齿轮的间隙已经不小了(比查公法线长度表或齿轮计算软件的间隙大,完全可认为是热后变形的补偿),二齿轮的啮合间隙有0.3以上了。现在每个齿轮再减0.2。真不能想像!

噪音降下来了。疑惑出来了!

发表于 2011-6-17 21:17 | 显示全部楼层
请问分动箱的使用环境温度有多高?感觉你们的产品噪声大跟公法线没有关系的!
发表于 2011-6-18 00:44 | 显示全部楼层
理论计算的中心距是169.31,但箱体实物的中心距应该要实际检测一下,也许你的箱体中心距本来就做小了。
再者,齿圈跳动要检查一下,是否过大。
如果公法线减小后对你的传动要求没有影响,何不减小了,可以降低噪音,减小因啮合紧带来的损耗。
发表于 2011-6-18 13:40 | 显示全部楼层
实际测量箱体的中心距,看是否符合图纸要求。
 楼主| 发表于 2011-6-18 17:04 | 显示全部楼层
回复 齿轮小二 的帖子

      分动箱使用的环境温度正常,不高,外壳的上五个孔中心距合格;做实验的二台,每台五根轴九个齿轮均检查了摆差,且齿轮装上轴后又检查一遍都合格。何况W厂长期都是如此的。我疑惑的是,间隙的计算与实际相差如此之大。以后设计按何标准?
      再者,上个月设计一台变速箱,试装噪音大,怀疑其中有个12齿的齿轮,怕有干涉,把齿顶磨小0.5,但毫无用处。后来把公法线都减小0.1,噪音立即下降6db

点评

2楼的建议是有意义的,还是要查实际安装中心距,如果中心距设计的偏差大了,虽然中心距符合图纸,但并非符合使用性能的要求。估计制造的中心距小于169.1,齿轮副的侧隙就很小了,就可能产出噪音。  发表于 2012-9-15 17:16
发表于 2011-6-18 18:37 | 显示全部楼层
是不是累积误差之类产生的这个情况,
发表于 2011-6-18 23:03 | 显示全部楼层
本帖最后由 ljdqe 于 2011-6-18 23:04 编辑

估计该产品不是很精密的设备,齿轮设计精度本来就不高,在这种情况下增大侧隙的确可以降到噪声,使运转更“轻快”
发表于 2011-6-19 01:05 | 显示全部楼层
要看是单向运转,还是双向运转。单向运转的话侧隙可以达到1毫米。
发表于 2011-6-19 10:19 | 显示全部楼层
应该是重载齿轮变形的关系吧,可以考虑修缘的吧:)
 楼主| 发表于 2011-6-19 15:21 | 显示全部楼层
回复 江南一哥 的帖子

感谢!装载机的齿轮精度不高,单向啮合,心中有点底了。既然1毫米的间隙都有的,我们的降到个0.5,也算有个依据了。
再请教:一般载重车变速箱齿轮都是单向啮合,增大间隙减噪音的情况见过吗?

点评

提2点建议: 1、测量齿轮副的实际安装中心距、实际弧齿厚。 2、按将齿轮副名义中心距、名义弧齿厚代入丁淳公式计算,名义侧隙应=0。计算的理论侧隙=0后,再将所测的中心距,弧齿厚代入丁淳公公式计算侧隙  发表于 2012-9-16 17:01
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