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齿圈变形

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发表于 2020-8-24 12:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

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各位同行好,有如下问题向大家请教:
现有情况描述:
产品材料:42CrMo,调质硬度:285-320HBW(高温回火),外圆直径440,两端止口直径435,止口长度6,
插齿工艺,三压板压紧,底面整圈托起,
微信截图_20200824103736.png
加工过程:
1、精车后直径A、B圆度早0.015-0.03,产品结构称三角形(夹紧变形,三爪夹紧),
2、精车后校正内孔(跳动<0.03)插齿,
问题是:
1、插齿后圆度达到0.3-0.4,
2、跟类似产品做对比分析,类似产品调质后单独再做去应力,此产品没有再做去应力,

疑惑是:
1、插齿变形那么大,跟那些方面有关系,
2、究竟产品跟去应力有没有关系,
3、有类似产品加工经验的同行请给于指点一二!

谢谢!


发表于 2020-8-25 07:58 | 显示全部楼层
产品调质后要单独再做去应力处理
 楼主| 发表于 2020-8-30 14:40 | 显示全部楼层
yongxiangle1969 发表于 2020-8-25 07:58
产品调质后要单独再做去应力处理

此批产品共投25件,偏偏这6件超差严重,所谓的单独1去应力,该如何理解,
如果是存在应力没有释放完,那么精车两序、圆周方向钻孔、插齿、氮化,
每个环节都要有应力释放,那岂不是越加工质量越差,过程做数据统计,
19件产品去氮化,氮化后全检圆度,最大也就0.01的变形量,
发表于 2020-8-30 15:52 | 显示全部楼层
插齿时做个工装与止口配合,变形就会小很多的。
 楼主| 发表于 2020-8-31 08:11 | 显示全部楼层
HBTIANZE 发表于 2020-8-30 15:52
插齿时做个工装与止口配合,变形就会小很多的。

因为此产品两端一样,目前使用工装,下端有整圈止口配合,上边没有整圈压紧,只要三个压板,
您的意思是用整圈压紧,做个圈止口定位!跟去不去应力有没有关系呢?
谢谢!

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