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齿轮内孔与轴黏着问题

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发表于 2016-6-16 14:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

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本人目前在做一款齿轮箱,是三级减速。三级的传动比分别为:7:42,10:40,14:41,总传动比为1:70。结构如下:1、第一级主动轮为电机转轴;
2、第一级从动轮与第二级主动轮做成双联齿轮A,材料为40Cr,内孔硬度HRC22;
3、第二级从动轮与第三级主动轮做成双联齿轮B,材料为40Cr,内孔硬度HRC22;

4、第三级从动轮与输出轴使用平键配合,材料为40Cr;
5、传动轴材料为40Cr,硬度HRC45,与减速箱固定不动;
6、由于空间有限,所以无法安装轴承,且齿轮模数较小,所以双联齿轮A和双联齿轮B都没有使用轴承,直接使用这两个齿轮组的内孔与轴配合传动;齿轮内控与轴的配合为H7/f6


在使用过程中,出现了如下问题:
1、输出轴施加20N.m扭矩运转,开5min-停5min为一个循环进行耐久测试;
2、运行了约60个循环后,就出现了双联齿轮A或双联齿轮B内孔与轴粘着,无法转动;拆开以后,发现
3、该问题以及多次出现,目前比较头痛。
请教各位专家:
1、是什么原因导致该失效的出现;
2、如何才能避免出现这种失效?将齿轮材料更改为45#或粉末冶金,是否可以避免?
3、减速箱的前后盖,各个装配孔通过什么方式来保证为位置度?


发表于 2016-6-17 13:16 | 显示全部楼层
1、你所说的轴与孔粘着,这个概念表述的含糊。是轴和孔温度过高研坏了,粘在一起不能拆开了,
还是表面无损伤,过后又可以转动了。2、没有给出轴的直径、输入转速、齿轮模数,1:70也就是
载荷20Nm,输入只有0.029Nm,就是说转速越高发热量就越高。3、是研坏了会有多种原因,如
转速高、局部温度过高、轴与孔或者齿轮侧隙配合间隙偏小,以及润滑条件等等。4、电风扇出轴
的配合均采用了轴与轴瓦(粉末冶金含油轴承)的结构,也是高速旋转,我没见过会研抱了轴。5、
建议你齿轮轴与孔采用轴与粉末冶金含油轴承结构,检测齿轮箱的实际载荷的工作温度变化数值,
计算和改进齿轮啮合的参数条件,达到减速器的使用要求。
 楼主| 发表于 2016-6-17 21:20 | 显示全部楼层
minzi 发表于 2016-6-17 13:16
1、你所说的轴与孔粘着,这个概念表述的含糊。是轴和孔温度过高研坏了,粘在一起不能拆开了,
还是表面无 ...

1、粘在一起不能拆开,拆卸后,齿轮内孔与轴径上,沿圆周向,有一圈约1.5mm宽的刮伤的痕迹;其余内壁光滑无损伤。
2、双联齿轮A配合的轴为6mm,空间比较小,无法安装轴承;转速约为380r/min
3、双联齿轮B配合的轴为8mm,可以考虑在改齿轮内孔中放一个含油轴承;转速约为95r/min;
发表于 2016-7-1 23:04 | 显示全部楼层
我有如下想法:
扭矩如此小出现问题,应考虑一下
可否有空间用滚针轴承:或轴与轴瓦(粉末冶金含油轴承)的结构。
再者,润滑如何,即使是轴承,润滑不好,也出现此问题。
发表于 2016-7-21 17:09 | 显示全部楼层
齿轮偏心/销轴中心距偏差大/轴孔配合间隙过小/润滑不良/等造成运转温度过高导致材料膨胀轴孔抱死........
发表于 2016-7-21 17:58 | 显示全部楼层
平行轴多级传动,会产生径向力,这个径向力是造成孔轴抱死的主要原因,可靠的办法还是加轴承微小轴承价格也不高,效果确会非常好的。
发表于 2016-8-10 09:25 | 显示全部楼层
轴与齿轮内孔抱死,主要是润滑不良造成的,你可以在齿轮内孔加工一条螺旋油线,贯穿两端,这样润滑油通过螺旋线进入内孔进行润滑,可有效解决抱死问题。
发表于 2016-8-11 04:50 | 显示全部楼层
双联齿轮常用两排滚针轴承,总长短时可齿轮压入双金属含油衬套,绝对不要纯刚性间隙配合
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