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分享减速机漏油的原因分析

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发表于 2013-3-7 15:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

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1.1 减速机内外产生压力差
  减速机运转过程中,运动副摩擦发热以及受环境温度的影响,使减速机温度升高,如果没有透气孔或透气孔堵塞,则机内压力逐渐增加,机内温度越高,与外界的压力差越大,润滑油在压差作用下,从缝隙处漏出。

  1.2 减速机结构设计不合理

  (1) 检查孔盖板太薄,上紧螺栓后易产生变形,使结合面不平,从接触缝隙漏油。

  (2) 减速机制造过程中,铸件未进行退火或时效处理,未消除内应力,必然发生变形,产生间隙,导致泄漏。

  (3) 箱体上没有回油槽,润滑油积聚在轴封、端盖、结合面等处,在压差作用下,从间隙处向外漏。

  (4) 轴封结构设计不合理。早期的减速机多采用油沟、毡圈式轴封结构,组装时使毛毡受压缩产生变形,而将结合面缝隙密封起来。如果轴颈与密封件接触不十分理想,由于毛毡的补偿性能极差,密封在短时间内即失效。油沟上虽有回油孔,但极易堵塞,回油作用难以发挥。

  1.3 加油量过多

  减速机在运转过程中,油池被搅动得很厉害,润滑油在机内到处飞溅,如果加油量过多,使大量润滑油积聚在轴封、结合面等处,导致泄漏。

  1.4 检修工艺不当

  在设备检修时,由于结合面上污物清除不彻底,或密封胶选用不当、密封件方向装反、不及时更换密封件等也会引起漏油。

  2、治理减速机漏油的对策

  2.1 改进透气帽和检查孔盖板

  减速机内压大于外界大气压是漏油的主要原因之一,如果设法使机内、机外压力均衡,漏油就可以防止。减速机虽都有透气帽,但透气孔太小,容易被煤粉、油污堵塞,而且每次加油都要打开检查孔盖板,打开一次就增加一次漏油的可能性,使原本不漏的地方也发生泄漏。为此,制作了一种油杯式透气帽,并将原来薄的检查孔盖板改为6 mm厚,将油杯式透气帽焊在盖板上,透气孔直径为6 mm,便于通气,实现了均压,而且加油时从油杯中加油,不用打开检查孔盖板,减少了漏油机会。

  2.2 畅流

  要使被齿轮甩在轴承上多余的润滑油不在轴封处积聚,必须使多余的润滑油沿一定方向流回油池,即做到畅流。具体的做法是在轴承座的下瓦中心开一个向机内倾斜的回油槽,同时在端盖直口处也开一缺口,缺口正对回油槽,这样多余的润滑油经缺口、回油槽流回油池。

  2.3 改进轴封结构

  2.3.1 输出轴为半轴的减速机轴封改进

  带式输送机、螺旋卸车机、叶轮给煤机等大多数设备的减速机输出轴为半轴,改造较方便。将减速机解体,拆下联轴器,取出减速机轴封端盖,按照配套的骨架油封尺寸,在原端盖外侧车加工槽,装上骨架油封,带弹簧的一侧向里。回装时,如果端盖距联轴器内侧端面35 mm以上,则可在端盖外侧的轴上装一个备用油封,一旦油封失效,即可取出损坏的油封,将备用油封推入端盖,从而省去了解体减速机、拆连轴器等费时费力的工序。

  2.3.2 输出轴为整轴的减速机轴封改进

  整轴传动的减速机输出轴无联轴器,如果按照2.3.1方案改造,工作量太大也不现实。为减少工作量、简化安装程序,设计了一种可剖分式端盖,并对开口式油封进行了尝试。可剖分式端盖外侧车加工槽,装油封时先将弹簧取出,将油封锯断呈开口状,从开口处将油封套在轴上,用粘接剂将开口对接,开口向上,再装上弹簧,推入端盖即可。

  2.4 采用新型密封材料

  对于减速机静密封点泄漏可采用新型密封材料粘堵。减速机大修时,在接合面、端盖上涂D05硅橡胶密封胶代替早期产品,一般不会出现泄漏。如果减速机运转中静密封点漏油,可用表面工程技术的油面紧急修补剂粘堵,从而达到消除漏油的目的。

  2.5 认真执行检修工艺

  在减速机检修时,要认真执行工艺规程,油封不可装反,唇口不要损伤,外缘不要变形,弹簧不可脱落,结合面要清理干净,密封胶涂抹均匀,加油量不可超过油标尺刻度。

  2.6 擦拭

  减速机静密封点通过治理,一般是可以达到不渗不漏的,但动密封点由于密封件老化、质量差、装配不当、轴表面粗糙度高等原因,使得个别动密封点仍有微小渗漏,由于工作环境差,煤尘粘到轴上,显得油乎乎一片,所以需要在设备停止运转后,擦拭轴上的油污。
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发表于 2013-3-7 18:03 | 显示全部楼层
谢谢分享!
发表于 2013-3-7 19:30 | 显示全部楼层
thanks
发表于 2013-3-29 19:34 | 显示全部楼层
好东西,谢谢!
发表于 2013-4-17 09:50 | 显示全部楼层
很实用的资料啊!
发表于 2014-5-8 22:28 | 显示全部楼层
楼主分析的很全面 大开眼界 赞
发表于 2021-8-2 13:43 | 显示全部楼层
我提供一个合箱面微动磨损导致漏油的实际案例
ooo.gif
发表于 2021-8-2 13:53 | 显示全部楼层
这个录像不是很清晰,我拍了很多次效果只能达到这个程度。

在现场肉眼看就很清楚,可以清楚地看见合箱面之间随着齿轮运转相互错动,同时有油渗出(且边冒泡边渗出)!

后来仔细核算齿轮箱的受力情况,尤其是叠加各轴承的径向力,得到精确的合箱面承受的总剪力,在此基础上增加销子数量,大大加强抗剪能力,再仔细调整各螺栓的预紧力,重新加载测试,再也没有出现合箱面的渗油现象了。


微动漏油.rar (2.6 MB, 下载次数: 1)
发表于 2021-8-2 14:06 | 显示全部楼层
这个合箱面微动漏油很神奇,简直是匪夷所思:

1、合箱面涂覆了密封胶,且拆开后没有发现密封胶涂覆不到位的情形,该密封胶是柔软有弹性的;

2、渗油部位并非是底部,而是上部,这个部位是不浸油的,仅有飞溅上来的润滑油,似乎重力失效了!
发表于 2023-4-21 15:13 | 显示全部楼层
油封密封也是动压密封  实际不是纯粹的隔离效果
是有一层极薄的润滑油层在密封唇边
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