求教,半轴齿轮装配后花键轴侧入验证失败,复测能进入
电车差速器的半轴齿轮,客户装配后进行花键轴侧入试验,不时会出现侧入失败现象,1和2的花键轴旋转着从半轴齿轮轴端进入,进入失败后设备停止,需要人工手动复试,复试1-2次也能通过,影响一次合格率。1.侧入失败件进行尺寸检测,均合格,在要求范围内。
2.A其他客户合格件,B我司问题件(硬拉过花键),花键棒间距尺寸基本相同都在上差,合格。B件花键硬拉过,精度更好,但出现侧入失败。
3.A件从未出现过,侧入失败问题。
4.A、B两件的差异点,图中画圈花键倒角处粗糙度差异大,A粗糙度好Ra0.5,B粗糙度Ra1.5.
求教,各位,实在分析不出什么原因导致B产品会出现侧入失败,尺寸都合格。
中心不重合,把工装的精度提高点 B齿面不好啊 齿形齿向合格吗? jingshi 发表于 2023-2-13 07:41
中心不重合,把工装的精度提高点
客户给出的回复工装没有问题,A件装配未出现过问题,只有B件才会出现,现场一致认为工装没问题。
lengdongfang 发表于 2023-2-13 07:47
B齿面不好啊 齿形齿向合格吗?
B件齿形精度都合格,画圈处粗糙度略微不好
齿根圆弧部位看起来有问题 挑起你的 发表于 2023-2-13 08:13
齿根圆弧部位看起来有问题
用慢走丝把齿根台阶那里的黑皮打掉,
内花键参数提供一下,看图片感觉渐开线终止圆有点不一样。 qqj3143 发表于 2023-2-13 07:50
客户给出的回复工装没有问题,A件装配未出现过问题,只有B件才会出现,现场一致认为工装没问题。
装不上的原因,就是工件间隙小,配合精度不匹配,要想在你工装的意图下装配只能保证你意图下的精度。就像塞规测量孔一样。“电车差速器的半轴齿轮,客户装配后进行花键轴侧入试验,不时会出现侧入失败现象,1和2的花键轴旋转着从半轴齿轮轴端进入,进入失败后设备停止,需要人工手动复试,复试1-2次也能通过,影响一次合格率。”这是你文中的叙述,结果是“复试1-2次也能通过”结果是也可以通过,配合可以说是没有问题,问题是在你的这种装配下是通不过的,所以就是你工装精度了,要么你的间隙需要增大。
用量棒对比检查一下A、B件内花键壁厚变动量(至少每各90°检查4个点),也就是与内花键相对于外圆的跳动。